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Products流體溫度變化引起流量計測量誤差
流體溫度變化引起流量測量誤差,青島某廠的一臺220t/h鍋爐,發(fā)汽流量和進水流量均用孔板流量計測量,鍋爐長期以來一直滿負荷運行,但有一個不解之謎,即發(fā)汽流量總是比鍋爐進水流量與減溫水流量之和高2%左右。照理說根據(jù)差壓式流量計測量結(jié)果計算出來的平衡差能達到≤2%已屬不易,但運行人員仍不滿意。于是儀表人員對孔板計算書進行復算,對各臺儀表進行復驗,對儀表安裝進行檢查均未發(fā)現(xiàn)問題。**后要求儀表制造廠作解釋。于是有關人員對這兩個測量系統(tǒng)方方面面的情況作了較全面的調(diào)查。**后,當問及流體實際運行工況同孔板計算書中的設計工況是否偏離時,運行人員解釋除氧水溫度因故比設計條件低50℃,而這一偏離在進水流量表中既未作相應的修正,也未引入溫度補償。由于溫度的這一偏離,使流體實際密度增大4%,進水流量計偏低2%是理所當然的事。
例3 液體溫度升高,體積膨脹,體積流量相應增大
江蘇某化工廠兩臺DN100電磁流量計分別測量兩根管道的兩種稀酸,匯合后進入總管,并由DN200mm電磁流量計計量總流量。使用單位向儀表制造廠反映總表流量為分表流量之和的120%~130%,認為3臺儀表均不準確。經(jīng)現(xiàn)場了解,管道壓力為0.6MPa**壓力,兩分管液體溫度為30℃,混合液體進入總表前經(jīng)反應器熱交換,溫度升高到180℃假定稀酸的溫度體積膨脹系數(shù)與水相近,從30℃升高到1 80℃體積增加約12%,可判定總表和分表總和之間讀數(shù)差主要是液體溫度變化所致。此外,0. 6MPa**壓力158.5℃水已開始沸騰,流過總表的流體,在液體中夾有部分蒸汽,亦會增加總表體積流量的讀數(shù),可認為找到了總表讀數(shù)多20%~30%的原因[10]。
④用冷凝水量驗證蒸汽流量計的準確性。有許多燕汽用戶是取用蒸汽中的熱量,此蒸汽經(jīng)過流量表計量后,送用熱設備,蒸汽放出熱量后變成質(zhì)量相等的冷凝水,然后從疏水器排出。將一段時間內(nèi)的冷凝水收集起來,測量其質(zhì)量,然后與同一段時間內(nèi)蒸汽表所計的總量比較,驗證蒸汽表的準確性。這種方法是在電磁流量計安裝使用現(xiàn)場經(jīng)常使用的簡單而易行的方法,但應注意下面兩點。
a.冷凝水在排出疏水器時總要夾帶少量的蒸汽,進行總量比較時應予考慮,**是將疏水器排入裝有適量冷水的容器底部,從而使殘余的蒸汽全部變成冷凝液后再測量。
b.如果流經(jīng)流量表的是飽和蒸汽,必須考慮其中夾帶的水滴對平衡計算的影響。現(xiàn)在使用渦街流量計測量蒸汽流量的方法應用十分普遍,而渦街流量計對蒸汽中的水滴基本不響應,而在疏水器的排出液中卻包含了這些水滴,因此,如果蒸汽的濕度為5%,那么,冷凝水總量比蒸汽流量表所計的總量高5%則屬正常。困難的是蒸汽的濕度究竟是多少難以測量。只知道在進流量計之前,如果管道上裝有疏水器,則可將分層流動的水排放掉,這時蒸汽中的水滴含量約為0~5%(質(zhì)量比)